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磁翻板液位計在高壓加熱器液位測量中的改造方案

 高加液位穩(wěn)定性改良的具體實施方案一般分為硬件部分和控制參數(shù)整定部分。首先,取消精度低、受高溫影響故障率較高,可靠性較差的傳統(tǒng)的磁翻板液位計;其二,在保留原始差壓變送器的情況下,新增一套電接點水位計,使高加液位由二取中變?yōu)槿≈心J健?/p>

 
通過上述硬件改造,克服了因磁翻板液位計自身原因,造成的液位偏差,且將原先二取中間值計算方式變成三取中間值,可有效解決水位單點跳變導(dǎo)致偏差過大的問題。(此次現(xiàn)場并沒有接觸太多液位計,其實現(xiàn)在磁翻板液位計帶遠(yuǎn)傳可選用5mm和1mm高精度遠(yuǎn)傳4-20mA信號控制,比電接點液位計精度高)
 
2.2控制參數(shù)整定部分
首先,對疏水閥開關(guān)形成進(jìn)行重新整定;其二,對DCS邏輯組態(tài)中的閥門自動調(diào)節(jié)PID參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化整定。如圖2所示,引入水位PID自動控制仿真演示系統(tǒng),從DCS中,獲取對應(yīng)PID調(diào)節(jié)方程,使用自適應(yīng)遺傳算法,在上述仿真系統(tǒng)中,對PID控制參數(shù)進(jìn)行離線優(yōu)化,并使用Simulink仿真軟件,對優(yōu)化效果進(jìn)行理論結(jié)果驗證。zui后將優(yōu)化后的參數(shù),代入實際系統(tǒng),進(jìn)行實際工況調(diào)整,完成高加液位PID自動控制參數(shù)整定。
水位 PID 自動控制仿真演示系統(tǒng)
(1)自適應(yīng)遺傳算法簡介。遺傳算法(geneticalgorithm,GA)是一種進(jìn)化算法,它的主要思路是模仿達(dá)爾文進(jìn)化論中“競天擇、適者生存”的演化方法,按照人類的要求制定選擇規(guī)則,然后模擬大自然優(yōu)勝劣汰的方式,使其在隨機(jī)種群中自然的進(jìn)化繁衍,zui終存活下來的個體即為該種群的優(yōu)勢個體。在遺傳算法中,通常會將所需要解決的問題進(jìn)行參數(shù)編碼,以染色體的方式表示,再以選擇、交叉、變異等運算將各染色體進(jìn)行迭代,以此方法來使各種群染色體中的信息得到交換,產(chǎn)生新的個體和基因組合,zui終得到符合人類所設(shè)置的規(guī)則的優(yōu)勢個體及其染色體組合。
 
本文所使用的自適應(yīng)遺傳算法,實際上就是經(jīng)典遺傳算法的一種改進(jìn)版本,其通過對遺傳參數(shù)的自適應(yīng)調(diào)整,極大程度的提高了算法的收斂能力和速度。以仿真軟件為測試平臺,PID控制參數(shù)為優(yōu)化對象,進(jìn)行參數(shù)整定。
 
2)Simulink仿真。將優(yōu)化后的PID控制方程及其參數(shù),使用Simulink仿真建模的方法進(jìn)行驗證。從下圖可以看出,在進(jìn)行水位調(diào)整時,參數(shù)修改前反饋曲線的波動明顯更加強烈,而使用優(yōu)化后的參數(shù)進(jìn)行控制的水位,反饋曲線穩(wěn)定更加迅速。圖3為Simulink仿真輸出的反饋曲線示意圖。
水位調(diào)整波動反饋曲線
(3)實際工況下參數(shù)整定。
2019年6月1日,1#汽輪機(jī)重新啟動,待機(jī)組帶負(fù)荷后,小組成員對原有的疏水閥PID參數(shù)進(jìn)行了修改,并人工給與一定的水位擾動,來驗證閥門的動作線性及水位的跟蹤變化情況,圖4為小組成員當(dāng)時記錄下的疏水閥PID參數(shù)以及微調(diào)后對應(yīng)的水位曲線。zui終,通過小組成員們,不斷的實驗調(diào)整,實際水位在人工擾動的情況下,均可及時實現(xiàn)液位跟蹤。
疏水閥 PID 參數(shù)實際工況下參數(shù)微調(diào)過程圖
3高加液位穩(wěn)定性改良方法優(yōu)勢
(1)通過系統(tǒng)排查,合理升級硬件,有效避免了因為設(shè)備自身問題導(dǎo)致的液位跳變、數(shù)值不準(zhǔn)等導(dǎo)致的故障。徹底根除了因底層采樣不確,引發(fā)的機(jī)組停機(jī)。
(2)科學(xué)的閥門自動調(diào)節(jié)PID參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化整定。使用高適應(yīng)性的改良遺傳算法配合液位仿真系統(tǒng)對閥門自動調(diào)節(jié)PID參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化整定,確保方案可移植,可行性的前提下,有效實現(xiàn)了對目標(biāo)參數(shù)的精準(zhǔn)優(yōu)化,并通過現(xiàn)場重復(fù)調(diào)試,確保了對實際工況的匹配。
 
4高加液位穩(wěn)定性改良的實施過程及成果簡介
4.1實施過程
(1)現(xiàn)場調(diào)查。新昌電廠#1機(jī)組高加水位設(shè)計三套,其中二套為差壓變送器測量方式,量點液位容易因單點故障導(dǎo)致液位波動,無法做到保護(hù)3取2的安全穩(wěn)定,如圖5所示;另外一套水位計采用磁翻板遠(yuǎn)傳液位計,磁翻板液位計精度低、受高溫影響故障率較高,可靠性較差。由調(diào)查結(jié)果可以得出,高加液位測點現(xiàn)場采用2點取樣設(shè)計,一旦單點液位劇烈或壞點情況,系統(tǒng)只能被迫選擇另一點液位情況,勢必會對高加整體液位情況有較大影響。
磁翻板液位計
小組成員通過做高加正常疏水閥的調(diào)門擾動實驗,對比PID參數(shù)設(shè)置情況,發(fā)現(xiàn)人工給予水位一定的擾動時,正常疏水閥動作緩慢,會使水位出現(xiàn)一定的超調(diào)或振幅現(xiàn)場,對水位超調(diào)有一定的影響。由調(diào)查結(jié)果可以得出,高加正常疏水閥門只要有小幅的波動,整個水位就會出現(xiàn)大幅的震蕩,說明整個疏水閥的閥門線性不佳,水位容易因閥門波動而劇烈波動。
 
(2)硬件改造。如圖6所示,1#汽輪機(jī)計劃停機(jī)小修,小組成員對原有的磁翻板液位計進(jìn)行了拆除,并按初始計劃新增電接點液位計。
磁翻板液位計拆除改裝示意圖
(3)軟件改造。如圖7、8所示,小組成員對原有的液位DCS邏輯畫面進(jìn)行了修正。
 

DCS 操作畫面修改示意圖DCS 邏輯畫面修改示意圖

 
 
4.2項目成果
#1機(jī)組新增高加水位測點后以及整定高加疏水調(diào)節(jié)閥PID參數(shù)后,高加水位測量準(zhǔn)確,高加水位自動調(diào)節(jié)品質(zhì)良好,數(shù)據(jù)明顯優(yōu)于改造前,高加水位控制波動范圍在改造前經(jīng)常超過±50mm,改造后水位控制波動范圍基本上能夠控制在±50mm之內(nèi),高加水位波動過大次數(shù)由原來每月6.33次成功降至2.2次。
 
5結(jié)束語
該方法為高加液位故障頻發(fā)導(dǎo)致機(jī)組運行不穩(wěn)定的發(fā)電廠家,提供了一個有效、可行的解決方案,通過軟硬件結(jié)合的整改方法,極大降低了由于高加水位波動過大導(dǎo)致的缺陷次數(shù)。有效改善了機(jī)組的運行環(huán)境,提高了運行穩(wěn)定性。