摘 要: 本文分析了火電廠濃硫酸系統(tǒng)、鹽酸系統(tǒng)、酸堿泵及酸堿廢水管道系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的泄漏,污染環(huán)境問題及存在的人身傷害風(fēng)險(xiǎn),通過濃硫酸計(jì)量箱材質(zhì)用 304 不銹鋼代替碳鋼、采用不同濃度的酸液解決了濃硫酸系統(tǒng)的泄漏和管道結(jié)晶問題。鹽酸系統(tǒng)通過優(yōu)化磁翻板液位計(jì),增加中和式酸霧吸收器確保無環(huán)保問題,酸槽由碳鋼襯膠更換為聚乙烯材質(zhì)提高了設(shè)備的安全性能。使用氣泵代替離心泵,規(guī)范人員操作解決了卸酸堿時(shí)泄漏問題; 排水管道使用聚乙烯三層結(jié)構(gòu)防腐、優(yōu)化管道布置解決了廢水外漏引起的環(huán)境污染問題。本文同時(shí)提出應(yīng)提高酸堿區(qū)域的自動(dòng)化水平、加強(qiáng)外來人員的操作管控更有利于酸堿設(shè)備安全運(yùn)行的建議。
引言
本廠裝機(jī)容量 1960MW,全廠酸堿系統(tǒng)主要包括一二期精處理酸堿系統(tǒng)、鍋爐給補(bǔ)水處理酸堿系統(tǒng)、循環(huán)水濃硫酸系統(tǒng)及工業(yè)廢水處理酸堿調(diào)節(jié)系統(tǒng)。使用的酸堿有 30% 的鹽酸、30% 的離子膜堿、98% 的濃硫酸,均屬于腐蝕性物質(zhì)。運(yùn)行過程中,酸堿系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生泄露,這不僅在經(jīng)濟(jì)方面產(chǎn)生了巨大的損失,還增大了相關(guān)人員受到生命安全危險(xiǎn)的幾率,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)危及生命。
1 濃硫酸系統(tǒng)
本廠采用 2 個(gè)室內(nèi)高位酸槽,2 個(gè)酸計(jì)量箱,3 臺(tái)酸計(jì)量泵方式,因循環(huán)水加藥間距化學(xué)程控室較遠(yuǎn),采用就地操作,無遠(yuǎn)程控制。高位酸槽和計(jì)量箱材質(zhì)是碳鋼。
1. 1 存在問題
1. 1. 1 濃硫酸計(jì)量箱、管道及計(jì)量泵多次泄露,箱體有滲漏,導(dǎo)致地面有大量濃硫酸,腐蝕地基,導(dǎo)致地面強(qiáng)烈腐蝕,嚴(yán)重到使就地電磁閥柜傾斜。統(tǒng)計(jì)一年內(nèi)該系統(tǒng)共發(fā)生 17 次泄露,安全形勢(shì)極其嚴(yán)峻。
1. 1. 2 加硫酸管道結(jié)晶。所在地區(qū)年平均zui低氣溫高于零度,所以設(shè)計(jì)硫酸濃度為 98% 。但在極端特殊天氣偶爾達(dá)到零下,而濃度 98% 的濃硫酸,凝固點(diǎn)0. 7℃,導(dǎo)致管道整體結(jié)晶堵塞。
1. 1. 3 原設(shè)計(jì)是酸車直接對(duì)接卸酸泵的入口管道,當(dāng)車身較長(zhǎng)時(shí),受位置限制,槽車不能開近酸泵,連接管道較長(zhǎng),為減少管道里的氣體,人員需抬起管道先放一部分酸,再連接管道,操作時(shí)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)較大。
1. 2 優(yōu)化
1. 2. 1 改變系統(tǒng)材質(zhì)。原計(jì)量箱材質(zhì)選擇普通碳鋼?,F(xiàn)酸儲(chǔ)槽除外全系統(tǒng)改為 304 不銹鋼。硫酸罐有多種材質(zhì),硫酸產(chǎn)品濃度一般有: 77. 67% 、93% 、98% 、99% 、100% 。表 1 列出了濃硫酸對(duì)碳鋼、304 和316 不銹鋼的腐蝕速率。
表 1 碳鋼、304、316 不銹鋼在濃硫酸中的腐蝕速率
由表 1 可以看出,濃硫酸對(duì)碳鋼的腐蝕速率要大于對(duì) 304 和 316 不銹鋼的腐蝕速率,原設(shè)計(jì)為碳鋼材質(zhì),在保持一定的腐蝕裕量?jī)?chǔ)存的情況下,一般是可以接受的[1]。所以,通常常溫下使用的濃硫酸儲(chǔ)罐選擇碳鋼材料就可以滿足要求[2],但實(shí)際運(yùn)行效果較差。濃度為 80% ~ 99. 5% 的硫酸,溫度小于 50℃ 時(shí),對(duì)碳鋼的腐蝕速率≤1. 02mm /a,對(duì) 304 不銹鋼的腐蝕速率是 0. 38mm /a,遠(yuǎn)低于碳鋼的腐蝕速率??紤]性價(jià)比及安全性,選擇不銹鋼 304,更換后運(yùn)行 2 年濃硫酸系統(tǒng)沒有出現(xiàn)過泄露。
1. 2. 2 由采購(gòu)一種濃度的硫酸改為兩種: 室溫在5℃以上,使用 98% 濃硫酸; 當(dāng)環(huán)境溫度低于 5℃,換 用 93% 的硫酸。所有管道閥門加裝伴熱帶,特別是計(jì)量泵到循環(huán)水前池在室外的管道。
由圖 1 可知,不同濃度硫酸凝固點(diǎn)不同,有幾個(gè)zui低的 凝 固 點(diǎn)[3]: 濃 度 93% ,凝固 點(diǎn) - 34℃ ; 濃 度98% ,凝固點(diǎn) 0. 7℃ ; 所以當(dāng)環(huán)境溫度低于 5℃,使用93% 的硫酸就可有效解決結(jié)晶問題。
1. 2. 3 增加卸酸槽。酸槽為 2 個(gè) 20m3 的容量,現(xiàn)在酸泵入口處增加一個(gè) 5m3 的酸槽,約為運(yùn)酸槽容積1 /3 左右。采用自流方式,槽車內(nèi)的濃硫酸先流入一個(gè)卸酸槽,再用泵輸送到硫酸儲(chǔ)罐,卸酸泵流量與自流卸酸流量一致。泵出口管道設(shè)置排氣閥及排污管,排氣門排污閥,解決向酸槽進(jìn)酸時(shí)因有氣體導(dǎo)致不能吸酸,同時(shí)也避免人員抬高管道排氣導(dǎo)致泄漏及人身傷害,消除卸酸過程存在的安全隱患。 2 鹽酸系統(tǒng)補(bǔ)給水系統(tǒng)和精處理系統(tǒng)的鹽酸罐共 6 個(gè),均采用碳鋼襯膠,內(nèi)部塑料球覆蓋液面,高位酸槽加計(jì)量箱方式,每 2 個(gè)酸槽共用一個(gè)噴淋式酸霧吸收器,每 2個(gè)計(jì)量箱共用一個(gè)噴淋式酸霧吸收器。
2. 1 存在問題
2. 1. 1 補(bǔ)給水區(qū)域卸鹽酸時(shí)酸霧吸收器噴出大量酸霧,導(dǎo)致附近辦公樓都有酸味,污染環(huán)境。同時(shí)酸霧吸收器按要求保持長(zhǎng)流水狀態(tài),不符合現(xiàn)行環(huán)保要求。為了防治跑冒滴漏,為節(jié)約用水,將進(jìn)水閥直接關(guān)閉,導(dǎo)致酸霧收集到吸收器后直通大氣,酸霧吸收器不能真正啟用。
2. 1. 2 一期精處理區(qū)域酸槽磁翻板液位計(jì)和罐體無隔斷門,設(shè)計(jì)不合理。鹽酸是揮發(fā)性很強(qiáng)的化學(xué)品,一旦設(shè)備出現(xiàn)縫隙,就會(huì)發(fā)生滲漏。精處理區(qū)域發(fā)生磁翻板液位計(jì)的排污門外漏,無法緊急隔離,只能用大量水沖洗至廢水池,將酸儲(chǔ)罐內(nèi)的酸液用泵全部導(dǎo)出,隔離檢修非常困難,對(duì)環(huán)境污染較大。
2. 1. 3 鹽酸槽采用碳鋼襯膠防腐,隨著使用年限的增加,酸槽內(nèi)橡膠襯里出現(xiàn)老化、松動(dòng)、穿孔等現(xiàn)象,性能會(huì)逐步下降,老化后橡膠防腐效果大大降低。一期補(bǔ)給水及精處理區(qū)域的酸槽用 5 年后大修檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部均有脫落現(xiàn)象。
2. 2 優(yōu)化
2. 2. 1 加裝堿液中和式酸霧吸收器,將兩種酸霧吸收器并聯(lián)使用,即平時(shí)正常接入堿液中和式酸霧吸收器,中和式酸霧吸收器不需要常年噴水,與噴淋填料式相比可以節(jié)約用水。卸酸時(shí)使用原有的噴淋填料式酸霧吸收器,解決了卸料時(shí)酸霧噴出問題。
2. 2. 2 將酸槽磁翻板液位計(jì)更換為 SC- UHZ 系列酸堿計(jì)量槽磁翻板液位計(jì),見圖 2,新磁翻板液位計(jì)是由主體、磁浮子、傳感器、變送器和翻板指示器五部分組成。特點(diǎn)是液體介質(zhì)與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,磁翻板液位計(jì)配有液位報(bào)警、控制開關(guān),可實(shí)現(xiàn)液位或界位的上、下限越位報(bào)警,控制或連鎖; 配有靜壓式液位變送器或干簧 - 電阻式液位變送器,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離指示、檢測(cè)、記錄與控制。鹽酸系統(tǒng)的安全系數(shù)大大提高。
2. 2. 3 酸槽由碳鋼襯膠更換為聚乙烯材質(zhì),運(yùn)行使用 2 年后檢查罐體完好。 3 卸酸堿泵原來用的卸酸堿泵是 FSB 型氟塑料合金離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯( F46) ,泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機(jī)械密封。
3. 1 存在問題
3. 1. 1 多次出現(xiàn)泵體漏酸,法蘭墊片、機(jī)械密封、密封圈、螺栓等密封件在酸堿環(huán)境下老化導(dǎo)致。
3. 1. 2 由于離心泵不能全部打空,容易燒電機(jī),所以卸酸結(jié)束時(shí)進(jìn)口管道上都會(huì)存留一定的酸堿液,停泵后,拆除連接管道時(shí)會(huì)有酸堿液流出,酸霧易擴(kuò)散,如果操作不當(dāng),人員接觸到泄漏酸堿會(huì)造成傷害,吸入酸霧會(huì)造成呼吸道灼傷,且對(duì)酸堿區(qū)域內(nèi)設(shè)備也有一定的腐蝕。
3. 1. 3 泵運(yùn)行時(shí)需要排氣,排氣管道可能會(huì)帶出酸堿液及酸霧,存在安全隱患。
3. 2 優(yōu)化
3. 2. 1 更換為 All - Flo 氣動(dòng)隔膜泵,見圖 3。主氣閥由自潤(rùn)滑材料活性氧化鋁做成梭形結(jié)構(gòu),使材料達(dá)到zui大潤(rùn)滑性,無需額外添加潤(rùn)滑; 氣閥組件數(shù)量少,備件更換費(fèi)用較低; 無通風(fēng)孔設(shè)計(jì),且閥芯為塑料材質(zhì),使其能忍受較“臟”和“濕潤(rùn)”的氣源; 即使膜片破裂,也不用擔(dān)心輸送的酸堿性介質(zhì)進(jìn)入空氣室腐蝕中心腔體; 一體成型的結(jié)構(gòu)避免了泄露的發(fā)生。
3. 2. 2 規(guī)范操作: ①使用耐鹽酸腐蝕的可撓性非金屬卸酸軟管,卸酸前將連接的軟管中間用支架固定好,與槽車和泵入口接頭用鋼絲固定,防止管道脫落造成酸泄漏; 軟管插入卸酸口后,兩者之間有少許間隙,用透明膠帶纏繞密封或用吸水毛巾環(huán)繞纏裹即可。②使用卸酸堿泵時(shí)應(yīng)先檢查泵所需的zui小進(jìn)氣壓力和zui低耗氣量是否滿足,如果隔膜泵在幾小時(shí)內(nèi)不啟動(dòng),斷開氣源。③卸酸結(jié)束,將軟管中的殘余少量酸堿液倒進(jìn)入口水池,操作軟管時(shí)要避免鹽酸堿液體漏到地面。開大現(xiàn)場(chǎng)沖洗水,及時(shí)做好水封,避免鹽酸大量揮發(fā)。
4 酸堿廢水管道
二期精處理高位酸槽到計(jì)量箱管道采用溝道布置,且溝道內(nèi)還有其他排水管道,蓋板密封。一期廢水管道單獨(dú)溝道布置,采用玻璃鋼材質(zhì),運(yùn)行 20 年沒出現(xiàn)過滲漏。
4. 1 出現(xiàn)問題
4. 1. 1 二期計(jì)量箱進(jìn)酸時(shí),高位酸槽液位下降很快,但計(jì)量箱液位上漲緩慢,判斷為管道泄漏。排查漏點(diǎn)工作量大,每一個(gè)蓋板拆掉密封才能打開,且泄漏的酸液將相鄰的排水管道外部腐蝕,后期二期精處理再生時(shí),外排水流量突增,排查發(fā)現(xiàn)排水管已被腐蝕破洞。
4. 1. 2 二期酸堿廢水管道使用襯膠防腐,正常排水時(shí)無滲漏。為調(diào)整排水的偏酸性,廢水管道引入沖渣水,沖渣水呈堿性。但主機(jī)沖渣水有顆粒性物質(zhì)時(shí),易破壞襯膠,運(yùn)行不到三個(gè)月就出現(xiàn)管道因襯膠破損導(dǎo)致腐蝕泄漏。
4. 2 優(yōu)化
4. 2. 1 將溝道布置的管道全封閉式蓋板改為格柵式蓋板,發(fā)生酸堿泄漏時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。廢水管道改為架空敷設(shè),布置占地小,不影響人行通道,且輕微的泄漏易發(fā)現(xiàn)。
4. 2. 2 排水水質(zhì)復(fù)雜,使用聚乙烯三層結(jié)構(gòu)防腐蝕技術(shù),重新更換成聚乙烯管道。運(yùn)行半年無滲漏。
5 結(jié)論及建議
5. 1 通過對(duì)卸酸堿泵更換,濃硫酸系統(tǒng)的優(yōu)化,及鹽酸系統(tǒng)增加酸霧吸收器和優(yōu)化磁翻板液位計(jì),化學(xué)整個(gè)酸堿系統(tǒng)的操作量下降,風(fēng)險(xiǎn)降低,安全系數(shù)大大提高。
5. 2 循環(huán)水加濃硫酸系統(tǒng)應(yīng)提高自動(dòng)化程度,簡(jiǎn)化工藝系統(tǒng)。取消 2 個(gè)酸計(jì)量箱,酸槽出口直接連接計(jì)量泵,加裝在線 pH 計(jì),用在線循環(huán)水 pH 值對(duì)計(jì)量泵進(jìn)行精確控制,減少了設(shè)備漏點(diǎn),使計(jì)量更加準(zhǔn)確,減少人員現(xiàn)場(chǎng)操作閥門,有益于循環(huán)水安全運(yùn)行。
5. 3 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)池內(nèi)形成的內(nèi)部腐蝕,放酸堿等腐蝕性廢水的池體,宜采用柵格型蓋板類加蓋代替全密封水泥蓋板。
5. 4 在線酸堿濃度計(jì)應(yīng)采用單獨(dú)取樣管,與系統(tǒng)由一次門隔開,便于檢修。電極直接插入管道式檢修非常困難,不建議使用。
5. 5 可用酸堿噴射器替代酸堿計(jì)量泵,減少泄漏,方便檢修。
5. 6 酸堿操作中的安全控制,人的因素很重要,尤其是對(duì)配合卸酸堿的廠家人員的管控。