液位計維修與操作經(jīng)驗
當前位置:磁翻板液位計 > 液位計相關(guān)文章淺析新型磁翻柱液位計在水廠自動配磯和磯劑的設(shè)計與實現(xiàn)
日期:2019-08-06 來源: 作者:
摘要:通過磁翻柱液位計技術(shù)在水廠配磯液系統(tǒng)中的設(shè)計和實現(xiàn),淘汰落后的人工配磯,新增電動閥、液位儀,實現(xiàn)全自動配磯,減少了人工配磯的不確定因素,保證了磯液的濃度和及時調(diào)配。根據(jù)生產(chǎn)實際情況,由原先只使用硫酸鋁作為磯劑改為春夏季使用硫酸鋁,秋冬季使用聚硫氧化鋁。在原有的設(shè)備條件下進行二次改造,改造后極大地降低了運行人員的勞動強度,為配磯的安全穩(wěn)定運行提供了有力保障。
電氣磁翻柱液位計技術(shù)因快捷、高效、安全、穩(wěn)定的優(yōu)勢在水廠生產(chǎn)系統(tǒng)中推廣應(yīng)用,在確保制水系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行的的情況下,降低生產(chǎn)成本和人力成本。這使PLC編程及應(yīng)用逐漸成為制水行業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。吳褂水廠目前工藝為70年代末設(shè)計、投人運行,所有均為于動操作,配液工已退休,無新增人員。到2018年,廠內(nèi)退休18人,其中蘭班職工退休6人,如此吳淤水廠連每班3個人員的zui低配置也有缺口,同時工人配液強度大,配置磯液的濃度不能控制,不利于現(xiàn)在磁翻柱液位計要求。因此,急需更新自動化程度。
1一期改造
1.1手動配磯系統(tǒng)概況
吳對世水廠加磯配液系統(tǒng)包括3座儲液池(相互連通)、3座高架池、3座低位池、4臺提升泵(1臺未裝機),進廠磯劑經(jīng)進液閥進人儲液池,經(jīng)提升泵將原液提升至高架池進行配液稀釋,通過高架池出液閥流人低位池,再由低位池出液閥以及出液管旁通連通閥,進人磯液加注系統(tǒng)。
進廠磯劑經(jīng)配液稀釋系統(tǒng)目前工藝流程如圖1所示。
1.2改造方案
根據(jù)實際運行情況,改造后的PLC完成的主要功能如下:配磯系統(tǒng)集中在一個PLC控制器中進行集中控制,完成混凝劑配制系統(tǒng)的液位儀、提升泵、溶液池進水/進液/出液閥運行監(jiān)控;溶液池按體積比方法進行榕液濃度自動配比。
根據(jù)現(xiàn)有受控設(shè)備和在線檢測儀表,為實現(xiàn)配液自動控制功能,增加以下設(shè)備:由于磯液提升管路的因素,4臺提升泵后需分別增設(shè)電動閥;將所有手動球閥更換為電動球閥;配置儲液池和1座低位池的2個液位計,相應(yīng)敷設(shè)信號電纜;PLC系統(tǒng)使用加氨PLC控制系統(tǒng),原機架為10槽機架,使用了7槽,剩余3槽,此次改造需增加4塊模塊,將原10槽機架更換為13槽機架,在13槽機架內(nèi)增加相應(yīng)模塊。
按照上述配置,一期自動配液總體工藝流程需如圖2所示。
1.3自動配磯的實現(xiàn)
磯液配置儲存系統(tǒng)分為2個聯(lián)動系統(tǒng),由中控室監(jiān)控工作站(RsViewSE)或原加磯現(xiàn)場控制站(PVP)進行聯(lián)動切換,聯(lián)動系統(tǒng)分別為以下2個。
(1)高架池配藥系統(tǒng)
相應(yīng)控制設(shè)備:3臺高架池進液電動球閥和進水電動球閥,4臺儲液池提升泵及相應(yīng)的出液電動球閥;相應(yīng)控制用液位計為1?!?#高架池液位計,1#儲液池液位計。
高架池在液位低時,進入補液過程程序,根據(jù)需配置的高架池選擇,確認高架池當前濃度及目標濃度,根據(jù)高架池目標濃度進行補液過程。先根據(jù)高架池當前濃度、液位、zui高液位以及原液池原液濃度計算需加人的原液數(shù)量(根據(jù)液位來計算),自動開啟相關(guān)的提升泵和相應(yīng)電動球閥進行補液,當原液補加到需求的液位時,自動關(guān)閉高架進液電動球閥,打開高架池進水電動球閥;相應(yīng)的提升泵也關(guān)閉,補水到高架池zui高液位時,自動關(guān)閉高架進水電動球閥,此時該高架池濃度應(yīng)為設(shè)定濃度,補液過程結(jié)束,該高架池可用位置位。
(2)低位池配置出液系統(tǒng)
相應(yīng)控制設(shè)備:3臺高架池出液電動球閥、3臺低位池出液電動球閥以及2臺出液旁通電動球閥;相應(yīng)控制用液位計為1#~3#低位池液位。低位池在液位低時,進入補液過程程序,打開對應(yīng)高架池出液電動球閥;補液到低位池zui高液位時,自動關(guān)閉高架出液電動球閥,該低位池可用位置位。按照上述配置,一期自動配液流程圖如3所示。
1.4自動配磯系統(tǒng)改造后的功能實現(xiàn)
(1)通過在線儀表對配液現(xiàn)場情況進行連續(xù)監(jiān)測,把數(shù)據(jù)傳送到工控機顯示,同時把數(shù)據(jù)傳送給配液系統(tǒng),完成自動配液信號供給,并對配液失敗的異常故障進行報警,更新相應(yīng)的上位界面,給運行人員直觀反應(yīng)配磯現(xiàn)場情況并及時知曉報警信息。
(2)設(shè)備操作
運行人員可以通過上位修改配液上下限參數(shù)的方式,人工干預(yù)自動配液周期,或者上位操作閥門開停狀態(tài)。
(3)模式控制
配液高架池采用輪詢模式,高架池配液時,進液延時設(shè)置為10min,若在配液過程中發(fā)生故障,即10min液位沒有發(fā)生變化,配液中止,上位的控制設(shè)置界面有繼續(xù)或放棄按鈕,供當班人員自行判斷是否繼續(xù)配液。
1.5經(jīng)濟性分析
原需要配備一名攪磯工,且全年元休,每天上午進行攪磯保障磯劑供給,一年人工成本為15萬。自動配液設(shè)備運行后,從趨勢中看出,由于磯劑用量根據(jù)原水流量而改變,使用量的變化導致了配液周期的改變。有時一天需要配2缸,但基本上是一天半配一缸,每次配缸耗時1.5h??梢酝扑愠?,原先使用人工配液時,每天進行配液的工作量只有1.5h,且很多時候因用不滿整缸但是要補充供給所以配半缸,存在大量的重復(fù)勞動,并支付與之不匹配的高額加班費。
此次改造是建立在原有設(shè)備的條件下,新增13個電動閥、2個液位儀、PLC柜內(nèi)4塊模塊及其相關(guān)硬件,總計11萬(含施工費),回收期僅9個月,提升了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
2二期更新改造
近年來陳行水庫存在藻類增殖導致鋁偏高等風險,對吳據(jù)水廠制水安全提出了新的要求。一般在3月份開始控制好混凝劑的庫存量,當原水水溫注10℃或原水pH值二:?:8.5,需結(jié)合出廠水中鋁、pH的檢測數(shù)據(jù),隨時做好切換硫酸鋁的準備,同時控鋁期間也必須確保出廠水pH值在7.8以內(nèi),11月份切換回聚硫氯化鋁。為應(yīng)對在季節(jié)變化及原水水質(zhì)情況不同的條件下,隨時方便、及時、有效地切換硫酸鋁和聚硫氯化鋁兩種混凝劑,(春夏季為硫酸鋁,秋冬季為聚硫氯化鋁),吳陸水廠根據(jù)實際使用情況及存儲周期對現(xiàn)有的高架原液池及低架待檢池進行重新布局、合理隔斷。
2.1二期設(shè)計方案及改造內(nèi)容
2.1.1待檢池、原液池改造內(nèi)容
將原本相互隔離的待檢池一分為二,1#為儲備聚硫氯化鋁,與2#、3#隔離,其余兩格為儲備硫酸鋁。將原本相互隔離的原液池也一分為二,1#、2#為聚硫氯化鋁,與3#隔離,3#為儲備硫酸鋁。當混凝劑進液時,xianjin人待檢池,再通過提升泵提升至原液池進行儲備(以上儲備可方便于在不同季節(jié)及不同水質(zhì)條件下,兩種混凝劑隨時切換使用)。
2.1.2配磯高架池及低架池改造內(nèi)容
(1)1#高架池常用于稀釋硫酸鋁。
(2)2#高架池為機動儲備。當混凝劑使用硫酸鋁時,用于稀釋儲備硫酸鋁之用;當混凝劑使用聚硫氯化鋁時,用于稀釋儲備聚硫氯化鋁之用(當使用切換前需沖洗待用)。
(3)3#高架池常用于稀釋聚硫氯化鋁,目前生產(chǎn)使用液為聚硫氯化鋁稀釋液。加磯系統(tǒng)二期改造前工藝流程圖如圖4所示,加磯系統(tǒng)二期改造后工藝流程圖如圖5所示。
2.1.3上下位更新
二期加藥間上位界面新增2#高架池備用藥劑指示框,直觀反應(yīng)2#高架池藥劑現(xiàn)況,新增加磯藥劑選擇框,在下位程序中新增2#高架池配液模式切換,即硫酸鋁和聚硫氯化鋁的不同投加比例,上位工控機操作界面顯示新增切換按鈕完成下位投加模式的置位,實現(xiàn)不同藥劑一鍵切換不同加注率的要求。高架池配液濃度開放上位修改權(quán)限,2#備用池配液濃度按照藥劑使用的實際情況更改,實現(xiàn)切換功能。
3結(jié)束語
更新后的配磯系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可基本滿足吳刻苦水廠生產(chǎn)需求,但需保證液位儀等現(xiàn)場設(shè)備完好的條件下,若電動閥或液位儀損壞,可單池配液,盡快修復(fù)以保證一用一備。目前并未開放切換藥劑的權(quán)限給當班人員,以防誤操作導致2種磯劑在管道混合產(chǎn)生結(jié)晶從而堵塞管道影響生產(chǎn),還需在有條件的情況下新建完全獨立的2套配磯系統(tǒng)和投加系統(tǒng)以滿足生產(chǎn)要求。此外,1#和3#高架配液池濃度不變,而2#高架配液池的配液濃度隨著實際情況而改變,需要在切換藥劑期間和當班人員做好詳細的交接手續(xù),以防不知情的當班人員擅自改變配液濃度,這點只能從管理角度來預(yù)防。吳帶去水廠還需要不斷提升自控管理人員的專業(yè)技能,增加培訓,帶動當班人員整體自動化現(xiàn)代理念和操作技能,從而實現(xiàn)降本增效的目的,推動企業(yè)和諧創(chuàng)新發(fā)展。
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