磁翻板液位計在低壓氮氣管網(wǎng)進(jìn)水系統(tǒng)中的改造應(yīng)用
日期:2017-06-14 來源: 作者:
[摘 要]針對煤氣化裝置低壓氮氣管網(wǎng)進(jìn)水的問題,對存在進(jìn)水隱患的設(shè)備、管線進(jìn)行排查,分析低壓氮氣管網(wǎng)進(jìn)水的原因: 事故燒嘴冷卻水槽 (V2) 底部出水管線投用伴熱后,閥門密封性能降低,出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,導(dǎo)致 V2 中水滿后進(jìn)入氮氣水平總管,使氮氣露點升高; 進(jìn)入事故火炬的低壓氮氣流量大且處于流動狀態(tài),膨脹吸熱引起氮氣溫度降低,導(dǎo)致過飽和的氮氣凝結(jié)出冷凝水。通過切斷進(jìn)入氮氣管網(wǎng)水源、氮氣水平總管加導(dǎo)淋閥、增加氮氣排放量等措施對進(jìn)水氮氣管網(wǎng)進(jìn)行處理有效縮短了進(jìn)水氮氣管網(wǎng)的干燥時間; 同時,對在線分析儀用氮氣管線予以改造,徹底消除了低點積水引起工藝氣在線分析儀故障的隱患。并指出,V2 上沒有遠(yuǎn)傳液位計的設(shè)計缺陷使得 V2 液位不能實時監(jiān)控,存在較大的安全隱患。
在煤化工領(lǐng)域,氮氣常常用于裝置中易燃易爆、有毒有害可燃性氣體的置換,或作為設(shè)備密封、保壓和儀表檢測元件的保護(hù)及動力氣源 ,對其含水量有較嚴(yán)格的要求,一般要求其含水量控制在 2 ×10-6 以下。若運(yùn)行過程中發(fā)生了氮氣管網(wǎng)進(jìn)水,會給全廠的安全生產(chǎn)造成威脅,冬季時管網(wǎng)甚至?xí)霈F(xiàn)結(jié)冰堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致氮氣管網(wǎng)癱瘓; 當(dāng)遇到突發(fā)情況系統(tǒng)需停車時,氮氣無法用于置換等工藝處理,更是會造成較大的安全隱患,甚至?xí)鹪O(shè)備損壞、著火、爆炸等惡性事故。因此,分析并解決氮氣管網(wǎng)進(jìn)水的問題具有重要的意義。
2. 3. 1 高壓閃蒸罐上的低壓氮氣管線排查
連接高壓閃蒸罐的低壓氮氣管線上設(shè)計有 2道截止閥,全部處于關(guān)閉狀態(tài),閥體及閥后低壓氮氣管線溫度為2 ℃ (高于 -6 ℃的環(huán)境溫度),遠(yuǎn)低于高壓閃蒸罐內(nèi)160 ℃的介質(zhì)溫度,若此閥門有輕微的內(nèi)漏,氮氣管線內(nèi)就會有 CO、H 2 、NH 3 等可燃?xì)怏w,在 X4 閥后取樣檢測,結(jié)果顯示,氮氣管線內(nèi)沒有這些可燃?xì)怏w。另外,高壓閃蒸罐上低壓氮氣管線入口位于高壓閃蒸罐的液面下方,若有滲漏,則氮氣管線內(nèi)的水會有顏色,而從 X4 閥后排出的水無色無味、澄清透明,可以判斷高壓閃蒸罐內(nèi)的黑水或高閃氣(含水量為 99%) 未進(jìn)入低壓氮氣管網(wǎng),閥體及閥后氮氣管線的溫度高于環(huán)境溫度是由高壓閃蒸罐的熱輻射引起的。
2. 3. 2 V2 的低壓氮氣管線排查
在事故燒嘴冷卻水槽 (V2) 內(nèi),為保持事故狀態(tài)下燒嘴冷卻水的流量,V2 頂部用氮氣加壓至 0. 45 MPa,氮氣管道入口位于 V2 頂部,現(xiàn)場磁翻板液位計顯示 V2 液位為 2. 3 m (V2 罐體總高 2. 6 m),頂部安全閥 SV1 的旁路閥、V2 補(bǔ)水閥 X7 及其排水閥 XV1、X6 均處于關(guān)閉狀態(tài),X5 處于1/2 開度狀態(tài),所以 V2 壓力與氮氣管網(wǎng)壓力相同。由于 V2 位于煤氣化裝置的zui高點,若 V2 液位滿,水會在其重力作用下經(jīng)止回閥(內(nèi)漏) 和 X5 閥流入支管1,進(jìn)而流入氮氣水平總管,而水平總管與各支管呈豎直 U 形布局,水平總管位于 U 形布局低點處,因此氮氣水平總管成為積水管,進(jìn)而導(dǎo)致水平總管內(nèi)的低壓氮氣露點升高 (2016 年 1 月 30 日檢測氮氣露點為-14. 8 ℃),含水量較大。
關(guān)閉 X5 閥并斷開 X5 閥后法蘭發(fā)現(xiàn),V2 液位已滿,有大量水流出,之后以 0. 03 m 3 /h 恒定的流量流出,一方面表明磁翻板液位計 LG1 已壞,顯示的 V2 液位數(shù)據(jù)失真; 另一方面也體現(xiàn)出了 V2 沒有設(shè)計遠(yuǎn)傳液位計所帶來的安全隱患。于是打開 US2、US3、US4、US5 閥,均有少量水流出,且水量依次減小; 打開 X3 閥,沒有水流出,表明氮氣水平總管內(nèi)積水不多,不是水平總管內(nèi)充滿水后進(jìn)入到支管 2 中的。
V2 與工藝氣在線分析儀分別位于支管 1 和支管 2 上,由于支管 2 頂部去事故火炬的氮氣處于流動狀態(tài) (流量在 1 900 m 3 /h 左右),氮氣水平總管內(nèi)的氮氣在 2″管道內(nèi)壓力降較大,低壓氮氣膨脹吸熱引起氮氣溫度降低,導(dǎo)致過飽和的氮氣凝結(jié)出冷凝水,順著管壁流下來,積聚在各樓層公用工程站低點導(dǎo)淋處; 此外,氮氣流速大也會夾帶一些小液滴,小液滴也會順著管壁流下積聚在每個低點導(dǎo)淋處。
打開 US1,發(fā)現(xiàn) US1 處管道已經(jīng)堵塞,沒有氮氣、冷凝水排出,采用 0. 7 MPa 蒸汽給 US1加熱12 h,也沒有水和氮氣排出。分析認(rèn)為,這主要是由于 US1 位于支管 2 的zui低點,因長期未使用,有大量管道銹渣積累,堵塞了 US1 處的氮氣管道,使得 X4 處成為支管 2 的相對低點,水越積越多,zui終經(jīng) X4 進(jìn)入到工藝氣在線分析儀中。
在支管 4 的各樓層公用工程站低壓氮氣管線低點導(dǎo)淋處未排出水,只有氮氣,這主要是因為在支管 4 內(nèi)的低壓氮氣沒有流動,無壓力降,氮氣露點沒有升高,沒有形成過飽和氮氣 ,故沒有凝結(jié)水產(chǎn)生。
3 處理措施
3. 1 切斷進(jìn)入氮氣管網(wǎng)的水源
技改后低壓氮氣管網(wǎng)流程如圖 1 (含虛線部分) 所示。X5 閥被關(guān)閉,其閥后法蘭被斷開,徹底切斷進(jìn)入氮氣管網(wǎng)的水源; X7 閥后加盲板,以防止 X7 閥長期使用后密封性能降低而出現(xiàn)內(nèi)漏,并通過增大氮氣的排放量來降低氮氣管網(wǎng)內(nèi)的含水量 (2016 年1 月31 日在 X4 閥后檢測氮氣露點為 -17. 9℃,表明低壓氮氣中水含量降低,情況有所好轉(zhuǎn))。此外,更換閥門 X6、XV1,維修磁翻板液位計 LG1,并加強(qiáng)液位計的檢查維護(hù)。以上措施徹底消除了氮氣管網(wǎng)進(jìn)水的隱患。
3. 2 水平總管加導(dǎo)淋閥
由表 2 可以看出,2016 年 2 月 3 日時 X4 閥后檢測氮氣露點為 - 17. 5 ℃,表明水平總管內(nèi)還存在水,通過加大氮氣排放量對氮氣管網(wǎng)進(jìn)行干燥,效果較明顯,但需要較長時間,于是采取在水平總管兩端分別增加導(dǎo)淋閥 X1、X2 的措施(見圖 1 中虛線所示部分) 增大氮氣流動區(qū)域,以縮短干燥時間。打開 X1、X2 后排出約 6 m 3的水,排完后 X1、X2 閥處均出現(xiàn)結(jié)冰堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致 X1、X2 閥處無氮氣排出,表明氮氣水平總管內(nèi)可能已經(jīng)有冰存在。采用0. 7 MPa 蒸汽對 X1、X2 閥進(jìn)行加熱除冰,X1、X2 閥得以疏通。
2016 年 2 月 4 日和 2 月 5 日在 X4 閥后檢測氮氣露點,分別為 - 23. 5 ℃和 - 24. 2 ℃,表明氮氣含水量有所降低,但與合格氮氣的露點相差還是較大,當(dāng) X4 閥處排出的氮氣溫度、壓力與空分裝置外送氮氣溫度、壓力較接近時,其露點會較接近 。
2016 年 2 月 6 日在 X1 閥后檢測氮氣的露點為 -3. 4 ℃,水含量較 X4 閥后高,這可能是由于 X1 閥處氮氣排放量較小,管內(nèi)冰的升華量與氮氣的含水量達(dá)到平衡,而支管 2 的氮氣排放量較大,故含水量降低 。這表明,需要長時間保持低壓氮氣管網(wǎng)較大的氮氣排放量,才能將氮氣干燥至合格 (露點降至 -71. 4 ℃)。
2016 年 2 月 14 日在 X4 閥處檢測氮氣的露點為 -71. 4 ℃,與空分裝置外送氮氣的露點一樣,表明低壓氮氣管網(wǎng)中的水已經(jīng)完全排出。
3. 3 更改工藝氣在線分析儀用氮氣管線
將工藝氣在線分析儀用氮氣由原從 X4 閥后引出改為從 X3 閥后引出 (見圖 1 中虛線所示部分),同時在 X3 閥后進(jìn)工藝氣在線分析儀前的低點增加導(dǎo)淋,便于吹掃排氣或排水,從而徹底消除因 X4 閥位于低點易積水、引起工藝氣在線分析儀故障的隱患。
4 結(jié) 論
(1) 通過對低壓氮氣管網(wǎng)的分析、排查得知,V2 出水閥門 (X6、XV1) 內(nèi)漏導(dǎo)致 V2 滿液后水經(jīng) X5 閥進(jìn)入了低壓氮氣水平總管,使氮氣露點升高。
(2) 支管 2 中維持事故火炬壓力的氮氣流量大,壓力降較大,低壓氮氣膨脹吸熱引起其溫度降低,從而使過飽和氮氣凝結(jié)出冷凝水,大量積聚的水進(jìn)入到工藝氣在線分析儀后使其發(fā)生了故障。
(3) 通過采取切斷水源、增大氮氣排放量、水平總管上增加排放導(dǎo)淋等措施,使進(jìn)水氮氣管網(wǎng)的干燥時間得到縮短,氮氣露點從zui高 - 3. 4℃降至 -71. 4 ℃的合格值。
(4) 對工藝氣在線分析儀用氮氣管線進(jìn)行了改造,其進(jìn)水風(fēng)險大大降低。
(5) V2 上沒有遠(yuǎn)傳液位計的設(shè)計缺陷導(dǎo)致V2 液位不能實時監(jiān)控,存在較大的安全隱患。
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