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當(dāng)前位置:磁翻柱液位計(jì) > 液位計(jì)相關(guān)文章老廠磁性翻柱液位計(jì)改造后的運(yùn)行分析
日期:2019-11-02 來(lái)源: 作者:
【摘 要】2008 年,柘溪水電廠對(duì)老廠的磁性翻柱液位計(jì)進(jìn)行了改造,本文對(duì)磁性翻柱液位計(jì)改造后的運(yùn)行情況進(jìn)行了分析、評(píng)價(jià),并就分析的問(wèn)題提出了進(jìn)一步的改造建議。
引 言
柘溪水電廠的老廠磁性翻柱液位計(jì)在設(shè)計(jì)時(shí)由于受到建廠時(shí)的技術(shù)水平制約,采用的是離心水泵,且工作方式為機(jī)組檢修時(shí)手動(dòng)抽機(jī)組的尾水。 于 2008 年對(duì)磁性翻柱液位計(jì)進(jìn)行了改造,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持尾水位的功能。 改造后老廠的磁性翻柱液位計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行情況如何? 改造是否成功? 是否還存在問(wèn)題? 本文就針對(duì)改造后磁性翻柱液位計(jì)的進(jìn)行運(yùn)行分析, 并就分析的問(wèn)題提出進(jìn)一步的改造建議。
1 改造背景及改造情況
1.1 改造背景
( 1 )老廠的磁性翻柱液位計(jì)在進(jìn)行自動(dòng)維持尾水改造前,只有#2 、 #3 水泵能手動(dòng)抽 #1-#6 機(jī)的尾水,如圖 1 所示。
( 2 )在每臺(tái)機(jī)組檢修期間,由一臺(tái)水泵節(jié)流長(zhǎng)期運(yùn)行,由運(yùn)行人員定期輪換,在一個(gè)檢修周期內(nèi), #2 、 #3 水泵每臺(tái)均要低負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行 2-3 個(gè)月,到檢修后期水泵的效率明顯下降,常因水泵排水能力不足而對(duì)水泵進(jìn)行臨時(shí)檢修, 影響了機(jī)組的檢修安全。 同時(shí)在維持尾水位的過(guò)程中,需要運(yùn)行人員精確調(diào)整 #2 、 #3 水泵的進(jìn)水閥,使尾水管的來(lái)水與排水保持平衡,調(diào)整有偏差時(shí)會(huì)導(dǎo)致尾水位上升,影響了機(jī)組的檢修安全。
1.2 改造情況
( 1 ) 2008 年,對(duì)老廠的磁性翻柱液位計(jì)進(jìn)行了自動(dòng)抽水改造,于2008 年 9 月 16 日經(jīng)三級(jí)驗(yàn)收。 主要進(jìn)行的改造是:在磁性翻柱液位計(jì)母管與 #2 水泵的聯(lián)接管路上引出一個(gè)閥門(mén)( 412 閥),可將尾水排至主集水井內(nèi),改造情況如圖 2 所示。
( 2 )當(dāng)檢修機(jī)組首次手動(dòng)將尾水抽下去后,開(kāi)啟 412 閥,將尾水管的水直接排至主集水井,由 #1 、 2 、 3 水泵輪流自動(dòng)啟動(dòng)抽水,達(dá)到自動(dòng)維持檢修機(jī)組的尾水管水位的目的。
2 改造后的運(yùn)行分析
2.1 統(tǒng)計(jì)情況分析
經(jīng)過(guò)對(duì) 3 個(gè)檢修周期 18 次機(jī)組檢修時(shí)水泵維持尾水位運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
( 1 )全部 18 次機(jī)組檢修中,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持尾水位的有14 次(包括一次 #3 、 #4 機(jī)同時(shí)檢修)。 未實(shí)現(xiàn)的 4 次。 未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)維持的 4 次分別是 2009 年 2 月 #1 機(jī)單獨(dú)抽尾水一次,2009 年 9 月 #6 機(jī)一次, 2009 年 12 月同時(shí)維持 #3 、 #4 機(jī)尾水位一次, #2010 年 1 月同時(shí)維持 #1 、 3 機(jī)尾水時(shí)一次。
( 2 )不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)維持的主要原因是閘門(mén)的漏水大,自動(dòng)維持時(shí)主集水井水位上漲過(guò)快,水泵啟動(dòng)過(guò)于頻繁。
( 3 )從出現(xiàn)的幾次不能自動(dòng)維持的情況分析,尾水閘門(mén)的漏水都較大,有時(shí)通過(guò)重新提起、關(guān)閉尾水閘門(mén)及堵漏還是不行( 2009 年 9 月 #6 機(jī))。 但從 2009 年底使用了新的尾水閘門(mén)后,在 2010 年的機(jī)組檢修中,除 2010 年 1 月份 #1 機(jī)開(kāi)工時(shí)因 #3 機(jī)在同時(shí)檢修,未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)維持外,其余機(jī)組的檢修均實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持(包括 2010 年 12 月 #3 、 #4 機(jī)同時(shí)檢修)。
( 4 )在實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持的機(jī)組檢修中,也有初期來(lái)水大,不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的情況,但通過(guò)對(duì)尾水閘門(mén)堵漏等措施后,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)維持。
( 5 )在所有實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持的 14 次中,只有 2 次 #1 水泵能夠?qū)⑺橄拢ň?#5 機(jī)),且 #1 水泵抽水用的時(shí)間是 #2 、 3水泵的 3 倍。 其余的 12 次, #1 水泵均不能直接將水抽下,有時(shí)可以保持集水井水位不上漲, 運(yùn)行 30min 后備用啟動(dòng)將水抽下, 有時(shí) #1 水泵抽水時(shí)集水井水位繼續(xù)上漲至備用啟動(dòng)值,備用啟動(dòng)將水抽下。
( 6 ) #1 水泵抽水不下時(shí),所有的備用啟動(dòng)均會(huì)在上位機(jī)上發(fā)“事故信號(hào)”,在抽尾水期間,差不多以 40min 至 1h 為周期,在 #1 水泵啟動(dòng)一段時(shí)間后發(fā)信號(hào)。
( 7 )為減少頻繁發(fā)事故信號(hào),在 2010 年 9 月 #2 機(jī)檢修時(shí),將 #1 水泵放“切”,不參與自動(dòng)輪換, #2 、 3 水泵自動(dòng)維持水位正常。 但 #1 水泵的排水能力未得到運(yùn)用, #2 、 3 水泵的運(yùn)行時(shí)間會(huì)相應(yīng)加長(zhǎng)。
( 8 ) 14 次自動(dòng)維持尾水過(guò)程中,出現(xiàn)了 4 次因水泵效率降低的情況,其中有 2 次只有一臺(tái)水泵效率下降,其余兩臺(tái)水泵能自動(dòng)維持。 有 2 次 #2 、 #3 水泵效率同時(shí)下降導(dǎo)致不能自動(dòng)維持,經(jīng)對(duì)水泵處理后可自動(dòng)維持。
2.2 改造情況評(píng)價(jià)
( 1 ) 18 次檢修有 14 次成功實(shí)現(xiàn)自動(dòng)維持,如果能通過(guò)其它堵漏措施減少其余 4 次的來(lái)水量,成功次數(shù)會(huì)更多。
( 2 )由于實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)維持尾水位,維持的過(guò)程中無(wú)需精確調(diào)整 #2 、 #3 水泵的進(jìn)水閥,也無(wú)需手動(dòng)進(jìn)行水泵輪換,維護(hù)過(guò)程簡(jiǎn)單了很多,大大減少了運(yùn)行人員的操作量。
( 3 )改造前 #2 、 #3 水泵在每 1 臺(tái)(或 2 臺(tái))機(jī)組檢修后,都需要檢修人員對(duì)水泵進(jìn)行一次檢修, 否則水泵就不能高效率的工作。 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)維持后,機(jī)組檢修期間 #2 、 3 水泵的運(yùn)行時(shí)間減少了很多,且啟動(dòng)后基本都工作在設(shè)計(jì)工況,設(shè)備的工作狀況有很大的改善。 雖也有水泵效率下降情況,但出現(xiàn)的次數(shù)很少。
( 4 )綜合分析后認(rèn)為改造是成功的。 但仍存在如下的一些問(wèn)題。
2.3 存在的問(wèn)題分析
①#1 水泵排水能力小, 自動(dòng)維持期間常使主集水井達(dá)備用啟動(dòng)水位,而啟動(dòng)備用水泵(即 #2 、 3 水泵),同時(shí)發(fā)“事故信號(hào)”,從統(tǒng)計(jì)分析看,“事故信號(hào)”在整個(gè)檢修期間是長(zhǎng)期頻繁的出現(xiàn),容易造成運(yùn)行人員麻痹。 同時(shí)主集水井水位常漲至備用啟動(dòng)水位,也影響集水井的安全運(yùn)行。
② 首次抽尾水能力不足,當(dāng)閘門(mén)漏水大時(shí),有時(shí)不能抽下尾水,當(dāng)老廠 2 臺(tái)機(jī)檢修時(shí),新開(kāi)工機(jī)組抽尾水時(shí),由于首次抽尾水需 4h 以上, 需檢修人員在已開(kāi)工機(jī)組的尾水管加裝潛水泵來(lái)維持尾水管水位。 影響了檢修工作的安全及順利開(kāi)展。
③ 當(dāng)老廠兩臺(tái)機(jī)組檢修時(shí), 由于來(lái)水較大, 出于安全考慮,不適宜自動(dòng)維持尾水位。
3 進(jìn)一步的改造建議
( 1 )針對(duì)第 ① 、 ② 條仍存在的問(wèn)題可以看出,如果能夠提高 #1 水泵的排水能力, 且將 #1 水泵也具有首次抽尾水的功能,以上問(wèn)題就可以解決。
( 2 )具體改造建議
① 提高 #1 水泵的排水能力, 可考慮更換成 #2 、 3 水泵的型號(hào)。
② 對(duì) #1 水泵的管路進(jìn)行改造,將主集水井的尾水放水閥管道延伸至 #1 水泵,使 #1 水泵也具有首次抽尾水的功能,如圖 3 所示。
( 3 )改造的可行性及所新增的功能分析
① 改造只需更換 #1 水泵,并增加二個(gè)進(jìn)水閥,分別連接尾水母管及主集水井, 并對(duì) #1 水泵的管路進(jìn)行重新布置,所需資金不多。
② 主集水井場(chǎng)地狹?。▓D 4 ),但從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果看, #2 、 #3水泵的基礎(chǔ)占地面積為 1m×2m , 另加管路布置的地方共約1.5m×2m , #1 水泵基礎(chǔ)及至墻壁處的面積為: 1.5m×2.2m 。 基本上可以布置一臺(tái)大功率水泵。只是管路布置時(shí)會(huì)略顯擁擠。從分析結(jié)果看,進(jìn)行改造是可行的。
③ 改造后,由于首次抽尾水的能力得到增強(qiáng),將減少機(jī)組檢修時(shí)運(yùn)行布置安全措施的時(shí)間, 也就節(jié)約了整個(gè)機(jī)組的檢修時(shí)間,同樣會(huì)使機(jī)組的可調(diào)時(shí)間增加。
④ 磁性翻柱液位計(jì)能力增強(qiáng), 使得機(jī)組檢修時(shí)水下部分檢修的安全性得到增強(qiáng),有利于全廠的安全生產(chǎn)。
( 4 )進(jìn)一步改造后的磁性翻柱液位計(jì)運(yùn)行建議
① 在機(jī)組檢修時(shí), 先將與輔助集水井的連通閥 436 閥關(guān)閉,并在整個(gè)檢修期間保持關(guān)閉,減少主集水井來(lái)水。
② 檢修機(jī)組首次抽尾水時(shí),同時(shí)手動(dòng)啟動(dòng) #1 、 #2 、 #3 水泵將尾水抽下。
③ 確定尾水管來(lái)水的大小,如滿足條件,將 #1 、 #2 、 #3 水泵倒換至自動(dòng)抽主集水井, 并開(kāi)啟主集水井排尾水閥門(mén)( 412閥),由 #1 、 #2 、 #3 水泵自動(dòng)維持檢修機(jī)組尾水位。
④ 針對(duì)“老廠兩臺(tái)機(jī)組檢修時(shí),由于來(lái)水較大,出于安全考慮,不適宜自動(dòng)維持尾水位”的情況,建議進(jìn)行機(jī)組檢修計(jì)劃安排時(shí)進(jìn)行考慮。 老廠正常情況下,盡量不安排兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)檢修。 可考慮在老廠安排了一臺(tái)機(jī)進(jìn)行大修的情況下,該機(jī)組大修期間安排新廠機(jī)組同時(shí)檢修。 從而提高檢修安全的可控性。
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