液位計維修與操作經(jīng)驗
當(dāng)前位置:磁性浮子液位計 > 液位計相關(guān)文章磁性浮子液位計冷凍機負(fù)荷漂移分析及對策
日期:2019-11-04 來源: 作者:
摘 要:文章根據(jù)對煉油重整裝置磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)機構(gòu)故障進行論述,針對目前機組運行中的問題進行收集,并對調(diào)節(jié)機構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點進行分析,對生產(chǎn)工況下引起負(fù)荷漂移的工藝及機械問題進行排查并提出改進對策,提高機組運行可靠性,確保氨制冷系統(tǒng)的正常運行。
在重整裝置中,氨壓機主要作用是提高液收率和氫純度,該磁性浮子液位計介質(zhì)為氨氣,氨氣在整個氨系統(tǒng)中密閉循環(huán)使用,氨氣被磁性浮子液位計吸入,經(jīng)壓縮后氣體壓力升高,再經(jīng)過冷凝變成液體,利用氨氣的汽化和液化起到制冷作用。
在氨制冷系統(tǒng)中,由于螺桿式制冷磁性浮子液位計具有能耗低、易損件少、效率高、單級壓比大、排氣溫度低、能量無級調(diào)節(jié)等優(yōu)點,同時帶有各種自動安全保護裝置,能有效保護機組的安全運行,可以機前操縱及遠距離遙控,操作非常方便,在機組正常運行過程中,由于磁性浮子液位計具有自動調(diào)節(jié)的優(yōu)勢,有利于節(jié)能和無負(fù)荷啟動,因而被廣泛應(yīng)用。目前,結(jié)合在運行的三重整、四重整兩套重整裝置中的螺桿機,均出現(xiàn)過調(diào)節(jié)負(fù)荷增大,油溫度偏高等故障,隨著時間推移,出現(xiàn)該故障的頻率明顯上升,一度接近停機連鎖值,影響磁性浮子液位計的正常使用。通過后續(xù)問題排查儀,初步確認(rèn)為能量油活塞密封存在泄漏以及油冷卻器效果下降造成了能量調(diào)節(jié)機構(gòu)的工作失常,本文主要針對兩種結(jié)構(gòu)磁性浮子液位計相類似的負(fù)荷漂移故障,作一次問題分析。
1 磁性浮子液位計調(diào)節(jié)機構(gòu)原理
1.1 磁性浮子液位計參數(shù)表
1.2 磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)工作原理
螺桿桿磁性浮子液位計的能量調(diào)節(jié)機構(gòu)是通過油缸內(nèi)油的流動推動油活塞來調(diào)節(jié)能量滑閥和內(nèi)容積比滑閥位置,油壓系統(tǒng)及能量控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1-3所示?;y由一組電磁閥通過油的流動來控制,調(diào)節(jié)分為增載、減載兩種狀態(tài)。增載狀 逐漸增大,此時工作腔有效長度為轉(zhuǎn)子全長;相反,在減載狀態(tài),油活塞推動滑閥向右移動,工作腔的氣體從滑閥與內(nèi)容積比滑閥之間的空腔回流到吸入端,工作腔有效長度減小,當(dāng)滑閥到達右止點時,工作腔有效長度zui小,為磁性浮子液位計全負(fù)荷的0%,因此,磁性浮子液位計的制冷量可在0~100%無級調(diào)節(jié)。
2 磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)故障分析
2.1 磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)故障分析
機組運行過程中,出現(xiàn)調(diào)節(jié)負(fù)荷活塞逐漸往加載測漂移,以及油溫升高、排氣壓力升高等故障,在經(jīng)過多次工藝調(diào)整以及操作調(diào)節(jié)后,均沒有明顯改善,對此,針對不同的設(shè)備結(jié)構(gòu),出現(xiàn)相同的故障癥狀,我們結(jié)合設(shè)備自身的結(jié)構(gòu)特點,做有針對性的分析。
2.1.1 不帶容積比調(diào)節(jié)的磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)故障分析
針對不帶容積比調(diào)節(jié)的機組,反映的故障癥狀為調(diào)節(jié)活塞無法實現(xiàn)鎖位,在調(diào)節(jié)活塞的四通閥實現(xiàn)鎖位后,調(diào)節(jié)活塞還是出現(xiàn)往加載測移動,從而引起機組負(fù)荷增加,排氣壓力增加。主要懷疑活塞密封圈損壞或者調(diào)節(jié)四通閥內(nèi)漏。
正常工作狀態(tài)下的鎖位,P1=P2,通過四通閥將油缸左右腔體閉合,中間通過活塞盤的密封,油缸兩側(cè)油不能實現(xiàn)導(dǎo)通,實現(xiàn)鎖位,但是如果密封件損壞,在P出壓力作用下,調(diào)節(jié)油缸會整體向左偏移,鎖位失效。同時如果四通閥內(nèi)部泄漏,引起“卸載”與“加載”在油路上導(dǎo)通,鎖位也會失效。
2.1.2 不帶容積比調(diào)節(jié)的磁性浮子液位計負(fù)荷調(diào)節(jié)故障分析
針對帶調(diào)節(jié)容積比活塞的機組,反映出的故障為調(diào)節(jié)活塞不斷自動加載,但是可以實現(xiàn)調(diào)節(jié)范圍內(nèi)的鎖位,因排氣溫度高,引起機組自動加載。主要懷疑油路部分潤滑油溫度冷卻效果差,潤滑油油溫高引起。
檢查油路部分油冷器,進油溫度與出油溫度溫差小,冷油器進油管線溫度也明顯低于磁性浮子液位計出口溫度,懷疑油冷器被油路上的自動溫控閥短路。
從該溫控閥的結(jié)構(gòu)來看金黃色的中空筒形閥芯,上下面都是密封面,其中A口是(冷熱)混合油出口至磁性浮子液位計;B口是(熱油)從油分器來;C口是(冷油)從油冷器來。
a閥位為磁性浮子液位計剛啟動時溫控閥狀態(tài)(也是長時間停機后該閥門復(fù)位狀態(tài))。在油溫低于該閥校驗值54.4℃情況下,閥芯的上密封面壓緊,潤滑油從油分器來(B口)直接通過中空閥芯從A口流出,進入磁性浮子液位計。
b閥位為冬季狀態(tài),或溫控閥自動調(diào)整狀態(tài)。開機后,隨著油溫逐步升高(應(yīng)該是高于54.4℃),閥芯上密封面脫開(半開),從油冷器來的冷油(C口)流程打通,此時該閥三路都通了,油溫就在這個設(shè)定值附近調(diào)整,溫度在54.4℃±8情況下,該閥門上密封面沒壓緊引起的內(nèi)漏,是在允許范圍內(nèi)的。按此說目前油溫57℃,該閥就是出于上密封面未貼緊這種狀態(tài),還在允許范圍內(nèi)。
c閥位為季高溫季節(jié)期間的狀態(tài)。夏季油溫遠高于該閥校驗值54.4℃,此時該閥的閥芯會完全下移,下密封面壓緊,此時高溫油路(B口)將完全封閉,經(jīng)過冷卻器的冷油口(C口)完全打開,這個狀態(tài)下,進磁性浮子液位計油溫全看冷卻器能力,溫控閥不起自調(diào)整作用。目前存在的狀態(tài)就是油溫高,閥位介于a~b,經(jīng)過油冷器冷卻部分不足,油溫冷卻效果差。
3 負(fù)荷調(diào)節(jié)故障的處理
3.1 負(fù)荷調(diào)節(jié)故障的處理
3.1.1 機械部分檢查(針對鎖位失效)調(diào)節(jié)滑閥鎖位異常處理
在排除電磁閥等儀表部件的故障后,考慮機械本體部分存在故障,對調(diào)節(jié)活塞油缸以及控制進油及回油的四通閥進行解體檢查。在拆除油缸后,存在較為明顯的兩個問題,和鎖位異常的故障現(xiàn)象比較吻合。
現(xiàn)象1:活塞密封O型圈包四氟斷裂,O型圈外表面部分橡膠被剪切。這個也佐證了油缸活塞密封存在失效的可能。
現(xiàn)象2:油缸內(nèi)表面存在明顯的劃痕,均是沿著活塞運動方向,油缸圓周軸線方向的劃痕損傷,也是導(dǎo)致鎖位失效的原因之一。
改進措施,將活塞上的O型圈以及包四氟全部更新,同時因無備件,油缸部件圓周上劃痕采用打磨修復(fù),待新配件到貨后擇機更換。
3.1.2 排氣溫度高以及排氣壓力高處理
從油路系統(tǒng)檢查來看,冷卻水溫差明顯,同時檢查油路時發(fā)現(xiàn)溫控閥所處的三通閥進油溫度等同出油溫度,可以判斷為溫控閥故障,因現(xiàn)場為焊接式溫控閥,不具備閥門的更換條件??紤]到機組實際運行時該溫控閥門應(yīng)該正處于圖2-4 (b)這種狀態(tài),具體開度位置不詳,另外還有一個問題,就是該閥調(diào)整后需校驗,所以無法在線人工調(diào)整,更換閥芯后續(xù)還有不確定因素。故采用人為方式,直接將溫度控制閥閥位鎖定在(c)狀態(tài),確保油路全部經(jīng)過油冷器。
4 結(jié)語
兩種故障原因,反映出的故障現(xiàn)象卻是一致的,經(jīng)過處理,均恢復(fù)了正常運行,作為我們從檢修角度來看,重整裝置螺桿機負(fù)荷鎖位異常這個故障比較常見,通過不同機型,相同的故障現(xiàn)象以及zui終分析的故障原因得比對,我們可以從機械角度或者工藝角度以及儀表專業(yè)等多角度去判斷問題,找出癥結(jié)所在,從而可以多個維度的去更好地解決設(shè)備問題。
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